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煤磨系統(tǒng)輸送設(shè)備的優(yōu)化措施

2020-11-30
秦學(xué)恒 邵忠衛(wèi)
(福建三明南方水泥有限公司,福建三明 365304)
摘 要:在煤粉制備過程中,原煤、煤粉等物料在輸送過程因滲漏造成的環(huán)境污染、因密封效果降低造成的漏風(fēng)、設(shè)備維修過程因油品泄漏造成的污染等等現(xiàn)象,一直是企業(yè)的難題。然而,目前行業(yè)上要求重視環(huán)保、重視職業(yè)健康,企業(yè)在升級改造的趨勢下,都在不遺余力地推進精益生產(chǎn)。本文針對這些問題,提出了一系列的改造措施,取得了明顯效果。
我公司煤粉制備采用風(fēng)掃磨系統(tǒng)。在喂煤設(shè)備和輸送設(shè)備上存在環(huán)境污染和維護困難等問題。目前行業(yè)上要求重視職業(yè)健康、提高勞動生產(chǎn)率,我公司為了改善工作環(huán)境、提高工作效率,決定對煤粉生產(chǎn)和輸送設(shè)備進行改進,以期達到提高密封效果、降低電耗和物耗、減少設(shè)備故障的目的?,F(xiàn)將我公司改善煤磨系統(tǒng)輸送設(shè)備的幾點措施進行總結(jié)。
1  煤磨系統(tǒng)概況
我公司5000t/d生產(chǎn)線煤粉制備采用風(fēng)掃磨系統(tǒng),磨煤機配置一臺Φ3.8 m×(7.75+3.5)m管磨進行原煤粉磨。給煤機配置DEL1027定量給料機,給料范圍:6.5~65 t/h,輸送原煤。選粉機下部配置一臺LSII800×17500mm粗粉螺旋輸送機,輸送粗煤粉。大布袋收塵器下部配置兩臺LSII500×9500mm細粉螺旋輸送機,輸送細煤粉。回轉(zhuǎn)鎖風(fēng)閥配置400mm×400mm星型下料器,在物料下料輸送過程進行鎖風(fēng)。煤粉制備系統(tǒng)工藝流程見圖1。
圖1 煤粉制備工藝流程示意
煤磨系統(tǒng)輸送設(shè)備主要有:
(1)原煤倉下部的給煤機:配置敞開式電子皮帶秤,對原煤進行計量輸送。
(2)在電子皮帶秤下部使用配重雙重錘鎖風(fēng)閥,將原煤鎖風(fēng)輸送入磨。
(3)大布袋收塵器下部灰斗安裝星型下料器(電動機功率1.5kW/臺),收集煤粉鎖風(fēng)輸送。
(4)星型下料器與煤粉倉之間配置兩臺螺旋輸送機(電動機功率7.5kW/臺),煤粉集中輸送。
(5)每臺螺旋輸送機輸送下來的煤粉,通過兩臺電液推桿閘門來切換下料點(選擇入倉)。
(6)選粉機下部安裝重錘翻板閥,將粗粉鎖風(fēng)送入螺旋輸送機,再被螺旋輸送機輸送入磨。
以上幾處在生產(chǎn)過程中的煤粉和油品泄漏對煤粉制備環(huán)境產(chǎn)生污染,同時也帶來一定安全隱患。螺旋輸送機的傳動銷軸和吊瓦故障頻次平均兩個月出現(xiàn)一次,維修過程導(dǎo)致環(huán)境污染,損壞部件進入煤粉倉后也會導(dǎo)致下部的轉(zhuǎn)子秤故障,造成燒成系統(tǒng)止料停機。
2 存在問題及改進措施
煤磨系統(tǒng)存在的主要問題是:(1)原煤、煤粉在輸送過程中,產(chǎn)生的泄漏造成環(huán)境的污染;(2)設(shè)備在生產(chǎn)過程中,密封效果降低帶來漏風(fēng);(3)設(shè)備在使用及維修過程中,油品泄露造成污染;(4)設(shè)備運行中產(chǎn)生噪音。為此,我公司針對所存在的問題進行如下改進。
2.1 原煤倉下部給煤機密封改進措施
2.1.1 改進要求
(1)取消雙重錘鎖風(fēng)閥后,給煤機整體密封保證不產(chǎn)生系統(tǒng)負壓風(fēng)損。
(2)在日常生產(chǎn)和檢修時能夠方便維護、巡檢及維修。
2.1.2  具體做法
(1)給煤機的頭部、尾部安裝前后門,門的形式采取電氣柜密封門;扣壓在門框密封膠條保證關(guān)閉時密封效果;框架與地面進行發(fā)泡劑填充密封處理(土建做法)。
(2)為滿足巡檢、設(shè)備維護和檢修需要,側(cè)面安裝4塊錯位拉開的密封窗(見圖2),可以節(jié)省一半空間;方便巡檢、維護、檢修。平時巡檢可觀察;更換零部件時,開窗可留出足夠空間(此處也可根據(jù)自身需要考慮其他形式密封窗)。
圖2 給煤機密封示意
(3)整體框架采用100mm×100mm鍍鋅方管焊接,保證足夠強度,整體的門、窗安裝方面要考慮更換裙邊皮帶,檢修時候可以進行拆卸。
2.2 螺旋輸送機改成空氣輸送斜槽
斜槽具有無傳動部件,易于維護,密封性好,無噪音;操作可靠,耗電少,改變輸送方向方便,并能多點喂料和多點卸料(本文僅對大布袋收塵器下部兩臺螺旋輸送機改造斜槽進行介紹,選粉機下部一臺螺旋輸送機改造斜槽方案基本相同,此處不做贅述)。
2.2.1 不同斜槽方案比較
(1)現(xiàn)場空間(高度尺寸):大布袋收塵器灰斗底面到地面高度3.8m,斜槽長度15.66m;因此可以在角度8°~10°之間布置空氣斜槽??諝庑辈鄄贾梅桨?見圖3,方案2見圖4。
圖3 空氣斜槽布置方案1
圖4 空氣斜槽布置方案2
(2)方案1與方案2相同點:兩套方案都是通過兩條主斜槽匯聚到四通槽,然后被分配到兩處短斜槽來完成煤粉入倉的選擇功能。
(3)方案1與方案2不同點:第一種尾段斜槽選擇圓弧過渡段使得斜槽整體在空間布局順暢。第二種考慮單段斜槽殼體、透氣布通用性選擇直段斜槽,日后檢修中準(zhǔn)備通用配件。
我公司選用第二種方案進行布置。在現(xiàn)場空間、高差等尺寸滿足的條件下,用戶也可以根據(jù)自身條件,選擇更加適合的方案,對空氣輸送斜槽進行布置和設(shè)計。
2.2.2 空氣輸送斜槽輸送能力理論計算
空氣輸送斜槽輸送能力公式:
Q=0.98×3600S·v·ρ?。?)
式中:
Q——輸送能力,t/h;
S——物料截面面積(料層厚度一般為50~80 mm),m2;
v——物料流動速度,m/s(斜度4%,取1m/s;斜度5%,取1.25m/s;斜度6%,取1.5m/s;斜度8%,取1.75m/s);
ρ——物料容重,t/m3;(充氣水泥:0.75~1.05t/m3;充氣生料:0.7~1.0t/m3;充氣煤粉:0.4~0.6t/m3;充氣粉煤灰0.7~1.0t/m3)。
在生產(chǎn)過程中磨機臺時產(chǎn)量45~50t/h,計算后選型XZ315,輸送物料煤粉(流動性較好),角度8°~10°下:輸送量70~90t/h,同時配套3臺9-19-4A風(fēng)機(功率3kW,轉(zhuǎn)速2900r/min,風(fēng)量1704m3/h,風(fēng)壓3253Pa)滿足煤粉制備系統(tǒng)斜槽輸送用風(fēng)量,可取代2臺7.5 kW的螺旋輸送機。
2.2.3 斜槽部件選用及安裝細節(jié)
(1)在斜槽內(nèi)部的下料部位安裝導(dǎo)料板,減少物料下落時對透氣布的沖刷磨損。
(2)透氣層安裝抗磨板,在設(shè)備選型計算時考慮風(fēng)阻系數(shù),安裝過程中要將接觸面上遺留的加工飛邊及毛刺打磨光滑;防止使用過程中對透氣布產(chǎn)生接觸磨損。
(3)選擇長纖透氣布比較短纖透氣布在使用中阻力小、強度高、壽命更長。
(4)使用整體透氣布鋪設(shè)優(yōu)于標(biāo)準(zhǔn)節(jié)鋪設(shè),可以消除在標(biāo)準(zhǔn)節(jié)接頭部位出現(xiàn)積料和漏粉;安裝時上下殼體涂抹密封膠更有利于整體密封。
2.2.4 實現(xiàn)煤粉從斜槽選擇入倉
改造后,實現(xiàn)大布袋收塵器收集的煤粉從兩排6個灰斗的軟板鎖風(fēng)閥進入下部空氣斜槽。煤粉集中進入四通槽,通過出四通槽的短斜槽上的截止閥和下部電動三通翻板閥、電動閘板閥配合操作,完成煤粉有選擇地進入下部窯頭煤粉倉、窯尾煤粉倉、廢料倉。圖5是煤粉入倉示意。
圖5 煤粉入倉示意
具體操作方法:
(1)清倉時:上部斜槽的煤粉進行阻斷,關(guān)閉對應(yīng)電動截止閥和電動閘板閥。
(2)煤粉進入廢料倉時:打開截止閥1,關(guān)閉電動閘板閥1和電動閘板閥2。
(3)煤粉進入窯頭倉或窯尾倉時:關(guān)閉截止閥1,電動三通翻板閥打到對應(yīng)下料側(cè),同步打開對應(yīng)的電動閘板閥1或電動閘板閥2。
(4)實現(xiàn)煤粉同步進入窯頭倉和窯尾倉時:關(guān)閉截止閥1,電動三通翻板閥打到中位,同步打開對應(yīng)的電動閘板閥1和電動閘板閥2。
2.3  星型下料器改軟板鎖風(fēng)閥
星型下料器的擺線減速機在使用過程中遇到卡料過載情況時,其內(nèi)部的轉(zhuǎn)臂軸承(俗稱偏心軸承)易損壞;維修、更換過程煤粉和油品會對環(huán)境造成污染。
重錘翻板閥的剛性閥板與殼體內(nèi)壁之間的縫隙,會因擠料后導(dǎo)致不靈活,轉(zhuǎn)軸密封(毛氈)使用一段時間產(chǎn)生磨損和煤粉滲漏,在生產(chǎn)和維修過程,對環(huán)境產(chǎn)生污染。
改用軟板鎖風(fēng)閥可以避免以上問題。軟板鎖風(fēng)閥使用輸送帶作為閥板,在與下料口接觸區(qū)域的閥板背面,使用沉頭螺栓在四條邊固定鋼法蘭。閥板通過固定架垂直安裝在內(nèi)部下料溜口端面。固定法蘭上部與夾板下部之間的閥板(柔性輸送帶)起到“轉(zhuǎn)軸”作用。柔性閥板避免積料、卡滯等導(dǎo)致閥板不靈活問題。軟板鎖風(fēng)閥上部設(shè)置檢修門,用于日常檢查和更換軟閥板(閥板若老化變硬須更換)。軟板鎖風(fēng)閥結(jié)構(gòu)示意見圖6。
圖6 軟板鎖風(fēng)閥示意
3 改后效果
改造后煤磨系統(tǒng)工作環(huán)境現(xiàn)場效果見圖7~圖10。
圖7 改造后給煤機密封
圖8 選粉機下部螺旋輸送機改斜槽后
圖9 大布袋下部螺旋輸送機改斜槽后
圖10 星型下料器改軟板鎖風(fēng)閥后
煤磨系統(tǒng)采取以上措施后,在原煤和煤粉輸送設(shè)備上減少了機械傳動,原料和油品泄漏方面得到了根治。改進后輸送設(shè)備的機械傳動部件故障源消除,設(shè)備日常維護工作量降低,系統(tǒng)運行可靠性提高。螺旋輸送機傳動噪聲消除。輸送設(shè)備用電降低約50%。同時,我公司煤磨系統(tǒng)設(shè)備和工作環(huán)境衛(wèi)生得到改善。此次改造,煤磨螺旋輸送機改斜槽(2處)備件及材料費用約7萬元;現(xiàn)場拆、裝費用約7萬元;給煤機密封及鎖風(fēng)閥改型(6處)材料費用約1萬元;現(xiàn)場制作、施工費用約1萬元,共計16萬元。
來源:《水泥》2019年第5期