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山東安瑞動力機械有限公司
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小改小革促降本增效

2021-02-24
(張礦集團)
今年以來,一煤機公司堅持依靠科技創(chuàng)新深挖降本潛力,自主創(chuàng)新磨床主軸密封帶鑲套維修工藝,修復(fù)外圓磨床主軸密封帶因磨損造成密封不嚴(yán),漏油等問題,每年可節(jié)約更換磨床主軸費用六萬余元。
該公司在生產(chǎn)加工液壓缸部件中缸、活柱、活塞桿磨序過程中,由于設(shè)備長期處于高強度運轉(zhuǎn),造成磨床主軸密封帶表面磨損嚴(yán)重,出現(xiàn)密封不嚴(yán),油液泄漏等綜合問題,有時會出現(xiàn)燒瓦抱軸的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了分廠的生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量,造成質(zhì)量不穩(wěn)定,延誤工期等隱患,需購買更換主軸解決問題,由于設(shè)備老舊生產(chǎn)廠家已無此型號的配件,需特殊定制,而且價格昂貴,供貨周期為20多天,嚴(yán)重影響了生產(chǎn)進度。
分廠領(lǐng)導(dǎo)和維修人員經(jīng)過反復(fù)論證認為,通過對主軸密封帶進行改進加工,外圓磨床的油液滲漏問題是可以解決的。方案確定后,他們將拆解下來的磨床主軸,用其它設(shè)備對主軸密封帶表面進行磨削加工,利用廢舊軸承內(nèi)皮鑲嵌在主軸密封帶處(由于軸承內(nèi)皮硬度達HRC61-64完全能夠滿主軸密封帶的硬度要求)對廢舊主軸進行再加工,經(jīng)過重新裝配,成功修復(fù)了主軸密封帶漏油問題,通過對主軸精度測量,同心度達到0-0.002絲,橢圓度達到0-0.001絲,有效解決了設(shè)備加工精度不夠的問題,在生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品完全能夠滿足圖紙要求。
本次小改小革成功解決了設(shè)備存在的問題,修復(fù)后的設(shè)備成品率達到99.9%,達到并高于預(yù)期的目標(biāo),為公司節(jié)約資金約一萬多元,保證了分廠磨序生產(chǎn)的順利進行,滿足了生產(chǎn)進度的要求,為今后的設(shè)備維修積累了經(jīng)驗,實現(xiàn)了降本增效。