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山東安瑞動力機械有限公司
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CLF180-120型輥壓機進料裝置改造經(jīng)驗

2020-12-20
陳杰 鄧亮 李軍科
(阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司)
某公司Φ4.2 m×13m聯(lián)合粉磨(兩條線)系統(tǒng)配置了CLF180—120型輥壓機,粉磨P·O42.5水泥臺時產(chǎn)量達190~200t/h。自2011年運行以來,輥壓機進料控制裝置由于傳動系統(tǒng)可靠性差,運動不靈活,造成輥子左右料流大小變化,導(dǎo)致輥縫左右寬度不穩(wěn)定、壓力不平衡。系統(tǒng)經(jīng)常因左右輥縫壓力偏差大而保護跳停,臨時采用鋼絲繩和吊葫蘆牽引控制進料裝置開度來穩(wěn)定料流大小,但因靈敏度差,工作量大,只能斷續(xù)維持生產(chǎn),給連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)、提高產(chǎn)質(zhì)量、降低電耗帶來巨大困難。
一、原進料裝置故障分析
原輥壓機進料裝置采用兩組JS15型雙軌道雙提升渦輪蝸桿傳動,運行過程中內(nèi)置渦輪蝸桿傳動機構(gòu)暴露在水泥原料粉塵中,含有水蒸氣及熱量的水泥細顆粒容易在蝸桿上結(jié)露。由于難以保證潤滑、密封,使渦輪蝸桿傳動齒輪副嚙合困難,摩擦磨損加劇,左右提升不一致,兩組行走輪容易在導(dǎo)向雙軌道上卡死,導(dǎo)致雙軌道變形、渦輪齒廓斷裂等故障。由于配件供應(yīng)不及時,致使整條水泥粉磨線無法正常運轉(zhuǎn)。且內(nèi)置傳動機構(gòu)所在空間狹小,不利于檢修、維護和保養(yǎng),給生產(chǎn)帶來諸多不利。原進料裝置結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 原進料裝置結(jié)構(gòu)
二、輥壓機進料裝置改造
為了解決上述問題,秉著“投資省、易操作”的原則,該公司技術(shù)人員現(xiàn)場分析研究決定將渦輪蝸桿傳動改為套筒滾子鏈輪同軸雙提升傳動。根據(jù)原渦輪蝸桿傳動測算出進料裝置運動線速度,再推算出所需改造裝置傳動速比,使用閑置配料秤(1.1 kW-4級、3WE278-1849型行星針輪減速機)傳動拖動,并合理選用20A-1、17齒及21齒套筒滾子鏈輪,為使檢修和維護操作方便,將傳動機構(gòu)外置。改造后的電氣控制系統(tǒng)繼續(xù)使用原中控及現(xiàn)場電氣控制系統(tǒng)。該系統(tǒng)改造過程中只購買20A一1套筒滾子鏈輪及相應(yīng)鏈條6m、機加工軸、軸承、軸承座及聯(lián)軸器,共計8500元左右。改造后現(xiàn)場結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 改造后現(xiàn)場結(jié)構(gòu)
三、改造后使用效果
該結(jié)構(gòu)于2016年3月改造完成,運行至今,進料裝置使用靈活,輥子左右料流大小靈活可控,輥壓機左右輥縫正常,左右壓力差在合理范圍之內(nèi),徹底解決了輥壓機因原有進料裝置運行不靈活導(dǎo)致左右輥縫寬度不穩(wěn)定、左右壓力偏差大,引起輥壓機系統(tǒng)跳停的問題,對系統(tǒng)安全運行和節(jié)約電耗、穩(wěn)定水泥質(zhì)量提供了保障。改造前后使用效果見表1。
表1 輥壓機改造前后使用效果匯總(P·O42.5水泥)
由于使用效果良好,該公司對另一條生產(chǎn)線進料裝置也進行了相同改造。
來源:《水泥》 2017年04期