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山東安瑞動力機械有限公司
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某鋼廠鋼包墜落事故警示

2021-01-07
一、事故經(jīng)過
2016年6月24日22:50,指吊工指揮澆注一跨3#天車為2#鑄機生產(chǎn)上鋼,天車工謝振洋在2#精煉1#工位起吊鋼包,緩慢上升高度約200mm后該職工試驗常規(guī)制動裝置,無異常。隨即上升到一定高度后向南打車繼續(xù)起吊,至距離上鋼高度3m、距離2#鑄機平臺4-5m位置時,天車4檔上升,此時天車工突然聽到兩聲異響,車體產(chǎn)生振動,天車工看到吊梁傾斜(北側(cè)下滑),其立即拍下緊急停車按鈕,吊梁北側(cè)繼續(xù)下滑,傾斜角度增大,鋼包吊耳裝置從板鉤中脫落后墜落地面。 事故發(fā)生后,天車工通知精煉天車班長,班長將車開至北側(cè)安全位置配合檢查。調(diào)度得到通知后,積極組織事故處理,關閉區(qū)域內(nèi)煤氣閥門、拉警戒線、組織事故撲救,消防車到位后,組織現(xiàn)場及2#鑄機后部滅火工作。
二、管理現(xiàn)狀
二煉軋?zhí)燔嚾粘2僮鳌⑦\行及管理由該廠天車車間負責;日常檢維修由工程技術公司二煉軋維檢部負責;二煉軋設備科負責專業(yè)管理。點檢和潤滑管理情況如下:
1、點檢管理
崗檢:天車工負責崗檢,每班一次;
巡檢:工程技術公司二煉軋維檢部負責,每周一次;
專檢:天車車間專檢人員負責,每個工作日上車檢查,一周將煉鋼連鑄區(qū)天車檢查一遍。
2、潤滑管理
全車除大車行走為集中潤滑外,其余設備潤滑周期設定為6個月一次,天車車間專檢人員組織工程公司二煉軋維檢部維修人員加油。另外在設備檢查中如果發(fā)現(xiàn)潤滑部位缺油,則隨即安排加油。
三、事故原因
1、事故調(diào)查
事故發(fā)生后,組織人員上車進行檢查,首先檢查主起升傳動系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)3#天車主起升行星減速機與北側(cè)卷筒減速機之間的鼓形齒聯(lián)軸器外觀異常,有框動痕跡,進一步解體檢查發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器內(nèi)、外圈齒全部斷裂,聯(lián)軸器已經(jīng)失效;接著檢查安全制動器,發(fā)現(xiàn)安全制動器已動作,呈夾持狀態(tài),但卷筒制動盤表面整圈有非常明顯的摩擦痕跡,表明制動器雖然動作,但未有效制動,導致重罐持續(xù)下滑而墜落;最后檢查鋼絲繩和吊具,發(fā)現(xiàn)鋼絲繩無異常,吊具北側(cè)板鉤變形。
2、原因分析
根據(jù)事故調(diào)查結果,綜合分析認定此次事故的直接原因是:行星減速機北側(cè)鼓形齒聯(lián)軸器掰齒失效后,北側(cè)安全制動器未有效制動所致。
(1)鼓形齒聯(lián)軸器掰齒的可能因素:一是長期受軸向力作用(該聯(lián)軸器10年11月份更換使用至事發(fā)已6年7個月),導致齒輪不均勻磨損;二是聯(lián)軸器壽命周期不明確;三是檢查方法不科學;三種因素疊加導致齒輪聯(lián)軸器狀態(tài)不受控,發(fā)生突發(fā)斷齒。
(2)安全制動器未有效制動的可能因素:一是制動器蝶簧長期使用性能衰減,制動力矩不夠,該安全制動器已在線使用近10年;二是制動器摩擦片使用超期;三是制動器摩擦片磨損超標;四是制動器摩擦片間隙過大;五是制動盤有灰塵、油污等。待制動器送原廠家-西姆公司北京辦事處檢測制動力矩后再進一步詳細分析認定。
3、管理問題
(1)對高溫液體天車(冶金鑄造吊)的認知不到位,對重要設備的專業(yè)研究不到位,如對安全制動器、關鍵鼓形齒聯(lián)軸器結構原理的認識、理解有欠缺等;
(2)高溫液體天車關鍵設備零部件壽命周期管理不到位,如:未設定鼓形齒聯(lián)軸器、安全制動器等關鍵設備零部件的更換周期等,廠家要求:安全制動器蝶簧5年須下線檢測制動力矩,安全制動器摩擦片5年須強制更換等;
(3)高溫液體天車日常點檢維護標準有效性不夠。如:鼓形齒聯(lián)軸器、安全制動器日常點檢存在部位不全面、標準不量化、方法不科學、記錄不及時,以及日常檢維修行為不規(guī)范等問題。
四、事故損失
1、直接損失:
(1)鋼水160t,鋼種冶煉成本費300元/噸,合計4.8萬元;鐵水損失約20%,鐵水成本費1400,合計約4.48萬元;
(2)一臺鋼包局部損壞,預計修復費11萬元;
(3)天車板鉤損壞一件,費用10.5萬元;
(4)2#鑄機2流部分電纜線燒損,費用27.53萬元;
(5)3#天車搶修,施工費6.8萬元;
(6)精煉道軌搶修,施工費3萬元;
(7)2#鑄機2流電纜搶修,施工費20萬元;
費用合計:88.11萬元。
2、間接損失:
2#鑄機2流從6月24日23:50-6月29日21:57之間無法生產(chǎn),生產(chǎn)組織困難,被迫調(diào)整生產(chǎn)計劃(改開4#方坯連鑄機生產(chǎn))。
五、整改措施
1、二煉軋要盡快與專業(yè)生產(chǎn)制造單位進行交流,制定合理有效的設備檢查、維護、檢修標準。要求7月29日前完成。
2、二煉軋要盡快完善三級點檢體系,進一步明確三級點檢職責,細化完善點檢內(nèi)容、標準、方法和周期。要求7月29日前完成。
3、二煉軋要完善關鍵設備零部件壽命周期管理,與備件供貨單位進行技術交流,制定科學合理的設備更換周期。要求7月20日前完成。
4、二煉軋要修訂和完善高溫液體天車的設備三大規(guī)程及點檢、維護、操作標準,要做到科學性、符合性、規(guī)范性和可操作性。要求7月29日前完成。
5、二煉軋要定期組織主、副起升系統(tǒng)、吊具、限位和安全附件狀態(tài)排查,落實隱患整改和管理改進情況等。
6、二煉軋要認真落實高溫液體吊運規(guī)范,對吊運通道周邊的設備、設施進行防護、處理,現(xiàn)場液體吊運通道的規(guī)劃和管理需進一步加強。要求7月29日前完成。
7、對于此次事故要舉一反三,對現(xiàn)場同類或相似部位的隱患進行排查,防止出現(xiàn)類似事故。要求7月15日前完成隱患排查。
六、責任認定及考核
1、對事故責任單位的考核
此次事故二煉軋負主要責任,工程公司二煉軋維檢部負次要責任,依據(jù)2016年公司設備物資管理績效考核辦法,考核第二煉軋廠80000元,考核工程公司二煉軋維檢部4000元。
2、對事故責任人的考核
(1)此次事故二煉軋管控不到位,負領導管理責任,考核廠長毛**1000元,主管廠長黃**、劉**各1500元。
(2)第二煉軋廠天車車間負直接管理責任,主任盛**、支部書記王**,在考核期內(nèi)行政降級1年。
(3)第二煉軋廠設備科負次要管理責任,考核機械主管李**、電氣主管趙**各2000元。
(4)第二煉軋廠天車車間主管點檢長、點檢員、設備科主管技術員依據(jù)二煉軋廠相關制度進行考核,考核意見報設備處。
(5)工程公司二煉軋維檢部負巡檢、維修管理責任,考核天車維修主管賈玉廣1000元;維檢部主管工長及維修人員依據(jù)工程公司相關制度進行考核,考核意見報設備處。泰
(來源:科鋼鐵)


(圖文無關)